张敢:我的改善是被课长*出来的。</p>
调到工务后,我专门从事生产机台的日常维护、保养工作,对机台的结构和性能都有了系统的了解。2006年5月,又进入了宝科园区MH生技课。面对车间那么多高科技含量的自动机台,既兴奋又担心。为了能尽快熟悉每台机的特点,我把每台机的资料反复看了又看,在心里熟悉机台的零件、材料和结构。维修的次数多了,自信也增强了,在对一些机故作预防性维修的同时,我主动去了解正在生产的产品的特性和规格,以便做一些小改善,让机台的生产效率更快。</p>
虽然通过刻苦自学学会了绘图,但接触的都只是一些小改善,每年的加薪检讨似乎总也轮不到我。我觉得很不公平,就去找课长。课长说“给你升职可以,但至少你要把你的能力表现出来,你做几个大案子给我看一下!”</p>
这一年的5月,我果然成功做出了属于自己的第一个大改善案——将半自动测试机改成全自动机。在改善前,测试机台为半自动,需人工取放产品,两台机两个人,作业效率很低。改善后,自动机感应产品自动分料,减少了作业员四个取放动作,还节省了机台检测时的等待时间,圆满达成人力节省和产量提升的双重目标。</p>
第一次出手就抖了漂亮的“花枪”后,我又挟自动机端子裁切摆放及端子预插改善案再次迅速出击,不过却有些棘手。改善前,裁切机裁出来的端子摆放凌乱,不但需要安排人工来整理,还会造成端子变形等,不良率一直居高不下。要减少这种不良,就必须将它们整齐排列。经理并不看好,因为之前针对这个问题找过很多人改善,都说没有办法,自动化工程师也说让端子整齐排列是不可能的。采用流道式做实验,让裁切机裁完后自动流下去叠整齐,但因为控制不了端子的下落惯性而失败了。冥思苦想间,一根普通的绣花针让我找到了灵感:机台一裁切完端子后,治具上的针就自动把它穿好,一颗颗的端子就能整齐排在一起。这个想法几乎让我当场跳了起来。只花了三天时间,便构思与绘制出了解决问题的办法:用一根针把端子的片孔穿好,然后再以自由落体的方式滑下去。18天后,承座及穿针的载具制作出来了,放在机台一调试,果然大获成功。</p>
黄文斌:从现场找到改善的灵感。</p>
组长夸我是组里难得的人才。我是年纪最小的,却是最有耐心的,肯学,责任心也特别强。</p>
2008年7月,有一台新的自动机上线前调试问题不断,而交货任务紧急,新机上线迫在眉睫。新机一个最大的问题就是生产出来的产品塑胶总是被刮伤。经过分析、排除,好不容易找到了问题的所在:弹夹的导入口边缘太过锋利。惟一解决的办法就是将其打磨光滑。但整台机子的弹夹多达40个,每个弹夹需打磨的边角为12个,也就是说要打磨多达480个边角,而且这么巨大的工程只能靠手工完成,时间紧迫,没有其他办法了!我当即拿起锉刀一寸一寸地打磨,手指锉破了、关节麻了,浑然不顾,继续磨,从早上8点一直到晚上8点,连续奋斗12个小时,终于完成了打磨,重新进行调试——成了!</p>
会维修就像有了一支铅笔,但是有了铅笔还不够,我还要会画画才行。我要成为一名设计工程师。我拜人为师,利用周末和下班时间学习CAD制图软件,买了机械绘图和设计方面的书籍,笔记本上记满了机械知识、绘图草稿……</p>
2009年3月,我的所学有了用武之地。当时某责任料号因为长、短端子错pin而遭到客诉,我毛遂自荐,请求参与此客诉改善。这是我负责的第一件改善案,可是绞尽脑汁苦苦分析、思考了几天,都没有找出解决方案。于是我跑到产线上去找灵感,在一条产线上,看见了一个检测装置。灵光一闪:“我是不是也可以设计一个错pin检测装置呢?”立即回到办公室,花了三天半的时间构思、画图。设计的检测机上线使用后,错pin的不良现象完全消除,客户对此非常满意,而这个检测装置也被推广到类似的料号生产中。</p>
王倩倩:“魔鬼藏在细节中”。</p>
“当作业员要做全技员的事,当全技员要做线长的事,当线长则要做主管的事。”这是一位主管说的话,我把它当作工作中履行的信条。为了让自己更好地胜任线长工作,除了参加部门组织的培训外,还特别学习IE,用动作经济原则、八大浪费、IE七大手法等知识,改善产线作业手法,提高了工作效率。</p>
压接工站与焊锡工站产出的半成品要并打为成品,但是两个工站之间相隔很远的距离,作业员必须在两站之间走动,造成了走动浪费。于是我将压接工站移至焊锡工站后面,利用流水线取代人员走动,消除了走动浪费,而且流水线的生产方式可以增强作业员的紧张感,使其最大地发挥潜力,如此以来,产线效率从原来的71%提升到97%。</p>
车间里人人都知道我打一个圈就精简了三个人的“传奇”。产线上有些线材很长,在两个半成品并打、穿套管的过程中,作业员必须重复理线,造成了动作浪费,而且理线过程中拉线的动作容易造成品质隐患。为此,我整天拿着线材反复琢磨,无意识地将线材打了个圈,不禁眼睛一亮:就是这样了!只要将线材打个圈,线材就不会散开,作业起来就无需再反复理线,速度加快了,用的人也少了。</p>
我所带的产线生产的是同类产品中最复杂的UPC66pin产品,其中一道工序是插端子:作业员将每IPCS线材一根一根地插入一个有66个孔的黑色塑料匣里面。以前,完成一个66pin料号的整个插端子过程需要7个人分工合作,第一个人插了几根线材后,把HOUSING放到第二个工站,第二个人拿起,插几个线材,把HOUSING放到第三个工站,第三个人拿起……依此类推。我发现,这个过程中,一个工站耗费的时间大概是11秒,而其中拿起动作就花了4秒!经过思考与观察,我向组长提议设计一个流道。流道就是一个槽道,将HOUSING放在流道里,上一站的作业员插完自己的那部分端子后,把HOUSING滑到下一站,直至完成。整个插端子过程,HOUSING都是在槽道中滑行,减少了很多拿起放下的动作,工作效率大大提高。不但节约了2个人力,产量却从原来的1.2K剧增到现在的2K。</p>
“魔鬼藏在细节中。”总裁的这句话让我深有感触,很多改善都只是一个小小的变动,但却能带来很大的效率。</p>
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吴天然最后说,听了大家的发言,我很受鼓舞,也很受启发。你们是在外务工创业人员中的优秀代表。你们的身上也闪耀着当代中国工人的激情和智慧。希望同志们在富士康这个大家庭里努力工作,实现梦想。另外,也希望同志们在积累到创业的经验、技能和财富后,也能回到山阳去创业,反哺家乡。在这里,我还想听一听同志们对山阳政府有什么意见和要求,家乡政府一定会尽可能地做好工作,让你们能在外面安心地工作。(未完待续)</p>